Page 133 - 《中国电力》2026年第5期
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周专等:基于动态权重混合专家模型的超短期电力负荷预测 2026 年第 5 期
过高;当 α>0.20 时,异常专家(GAN)的权重 表 8 不同更新周期的预测性能对比
占比过大,导致正常模式下的预测精度下降。因 Table 8 Comparison of prediction performances with
different update cycles
此,最终选择 α=0.20 作为最优修正系数。
模型 更新 RMSE/ MAE/ MAPE/ 日均计算
β 用于判断是否触发权重修正机制,其取值 组件 周期 MW MW % 耗时/min
须平衡正常样本识别准确率与响应速度。实验基 12 h 33.15 24.09 2.32 48.6
于训练集中的正常样本统计 GAN 判别器输出 D(x) BiLSTM 24 h 32.72 23.73 2.28 25.3
的分布特征。为验证阈值的敏感性,在测试集上 48 h 34.26 25.17 2.41 12.8
对比 S=0.4、0.5、0.6 时的综合性能(含正常与异 5 天 33.02 23.95 2.30 32.5
常场景),结果如表 7 所示。 XGBoost 7 天 32.72 23.73 2.28 22.1
10 天 33.89 24.68 2.37 15.7
表 7 不同 S 值的综合预测性能对比 15 天 33.27 24.15 2.33 65.4
Table 7 Comparison of comprehensive prediction per-
GAN 30 天 32.72 23.73 2.28 38.2
formances with different S values
60 天 34.59 25.32 2.45 19.3
异常场景 整体RMSE/ 计算耗时/
S值 A c /%
–1
RMSE/MW MW (ms·样本 )
式变化(如早晚峰规律),RMSE 较 24 h 周期更
0.4 85.7 31.25 34.15 62
新增大 1.54 MW。24 h 周期在捕捉每日负荷周期
0.5 91.2 32.61 32.72 58
性特征与控制计算开销间取得平衡。
0.6 96.3 35.18 33.89 55
2) XGBoost 7 天 增 量 训 练 周 期 性 能 最 佳 。 5
S=0.4 时,异常判定门槛较低(较小的 S 即被 天周期因未完整覆盖周循环特征(如工作日/周末
视为异常),导致正常样本被误判为异常的比例 差异),RMSE 较 7 天周期高 0.3 MW;10 天周期
增 加 , A 仅 为 85.7%, 过 度 修 正 使 整 体 RMSE 上 虽计算耗时减少(日均 15.7 min,较 7 天周期减
c
升至 34.15 MW,且计算耗时增加;S=0.6 时,异 少 6.4 min),但难以适应气象因子的周内动态变
常判定门槛较高(需较大的 S 才被视为异常), 化,MAE 较 7 天周期上升 0.95 MW。7 天周期与
虽 A 提升至 96.3% 且计算耗时较短,但异常场景 电力负荷的周周期性高度匹配,可有效挖掘气象 -
c
响应滞后,异常场景下 RMSE 达 35.18 MW;S=0.5 日期因子的周尺度关联。
时 , A 达 c 91.2%, 整 体 RMSE 最 优 为 32.72 MW, 3)GAN 30 天重训周期综合性能最优。15 天
且计算效率适中。因此,选择 S=0.5 作为触发阈 周期虽能更灵敏追踪异常模式,但模型训练频繁
值,在精度与效率间取得平衡。 导致计算负担显著增加,日均计算耗时达 65.4 min
3.4.5 更新周期敏感性分析 (较 30 天周期增加 27.2 min);60 天周期因无法及
验证 BiLSTM、XGBoost 和 GAN 分周期更新策 时适配季节更替带来的负荷分布偏移(如冬季供
略的合理性,通过控制变量法设计多组更新周期 暖负荷增长), RMSE 较 30 天周期上升 1.87 MW。
对比实验,评估不同周期对模型预测精度与计算 30 天周期既能够平衡历史正常样本分布信息的保
效率的影响。实验选取典型周期组合:BiLSTM 留与中期负荷模式演变的适应需求,又能够控制
微调周期设为 12 h、24 h(当前)、48 h;XGBoost 计算开销,在效率与精度间形成最优配置。
增 量 训 练 周 期 设 为 5 天 、 7 天 ( 当 前 ) 、 10 天 ; 综 上 , 当 前 分 周 期 更 新 策 略 ( BiLSTM 每 日
GAN 重训周期设为 15 天、30 天(当前)、60 天。 微调、XGBoost 每周增量训练、GAN 每月重训)
以 测 试 集 整 体 RMSE、 MAE、 MAPE 及 日 均 计 算 在预测精度、计算效率与模式适应性间实现最优
耗时为评价指标,结果如表 8 所示。 平衡,为模型动态响应非平稳负荷波动提供了合
根据表 8 的结果分析得到以下结论。 理的时间尺度配置。
1)BiLSTM 选择 24 h 微调周期最优。12 h 周
期虽能更快响应负荷波动,但日均计算耗时达到 4 结 语
48.6 min,且过度更新易引入噪声;48 h 周期虽计
算成本降低(12.8 min),但因滞后于日内负荷模 为解决超短期电力负荷预测中负荷时序性、
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